浅谈混凝土搅拌机轴端挡浆密封结构的改进
2016-02-27
JS1000型双卧轴混凝土搅拌机原轴端挡浆密封结构比较复杂,易损坏,维修难度大,经改进后,克服了以上缺点,改进后轴端密封结构简单,拆装简易,耐用性好,造价低,取得很显著的经济效益。
混凝土搅拌站建成以后,先后从山东省建机厂购进两台HZS-50型搅拌站,该站采用双卧轴强制式搅拌机为配套主机,具有搅拌质量好等优点。但经5年的生产使用,发现双卧轴的轴端挡浆密封结构复杂,使用效果不够理想。每生产10000m3左右混凝土就要大修一次,不仅维修成本大,(一个轴端包括密封组件,造价约1000元及一个300元/只的轴承,双卧轴有四个轴端,大修一次约需5200元),且又因迷宫式结构的密封组件容易磨损经常积满水泥浆,至使维修拆装难度高,每次轴端大修至少三、四天,严重影响生产的进度和经济效益。 以前,每当发现轴端漏浆时,我们机械动力股就要集中人力、工具,备齐配件。轴端的配件都要更换,后面的轴承也因被渗入的水泥浆加速磨损提前报废,渗入的水泥浆经常结成硬块卡住轴承,又由于轴端维修空间小,以致很难拆卸轴端密封组件。如果轴承磨损程度不大,还可继续使用时,为了不损坏轴承,维修时间就更长了,有时使用了不少方法,还不能拉出轴承。又因生产任务较紧,就要使用风焊割烂轴承之后才能拉出已磨损的密封件进行更换,这不仅担误了维修时间,还造成不必要的浪费。